7月9日,從中石化普光氣田獲悉,隨著普光氣田天然氣凈化廠首臺(tái)經(jīng)國(guó)產(chǎn)化改造的克勞斯?fàn)t投用超過1000天,歷時(shí)5年的“10+X”技改項(xiàng)目全面進(jìn)入收尾階段。經(jīng)過技改,這家年處理高含硫天然氣能力達(dá)120億立方米的亞洲最大天然氣凈化廠,聯(lián)合裝置關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率已接近80%。
普光氣田建設(shè)初期,天然氣凈化廠關(guān)鍵裝置主要依賴進(jìn)口。這些原本被寄予厚望的“洋設(shè)備”投入運(yùn)行之后,不但沒有達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),反而在裝置運(yùn)行的穩(wěn)定性、可靠性方面暴露出一系列問題。2010年,中石化攜手國(guó)內(nèi)知名科研院所和制造企業(yè),在普光氣田天然氣凈化廠啟動(dòng)“10+X”技改項(xiàng)目(“10”指引進(jìn)裝置早期暴露出的克勞斯?fàn)t外壁超溫等10項(xiàng)重點(diǎn)問題,“X”指裝置運(yùn)行過程中可能出現(xiàn)的若干需要整改的問題)。
5年間,中石化逐一攻克“10+X”系列技術(shù)難題,普光天然氣凈化廠20余臺(tái)關(guān)鍵裝備陸續(xù)換裝“中國(guó)智造”。新投運(yùn)的國(guó)產(chǎn)化裝置與進(jìn)口裝置相比,造價(jià)降低5億元,最高運(yùn)行負(fù)荷從80%提高到120%,裝置的穩(wěn)定性、可靠性大大增強(qiáng)。“以末級(jí)硫冷凝器為例,國(guó)產(chǎn)化裝備填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)技術(shù)空白,運(yùn)行性能完全可以與進(jìn)口裝備媲美,造價(jià)只是進(jìn)口設(shè)備的1/3,且生產(chǎn)周期縮短近一年。”普光分公司設(shè)備管理部主任尹琦嶺說,“如果沒有‘10+X’技改項(xiàng)目,從國(guó)外進(jìn)口相同設(shè)備,至少要多花數(shù)億元采購(gòu)費(fèi)用。”
經(jīng)過國(guó)產(chǎn)化改造,普光氣田天然氣凈化廠30余項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。 來源:博燃網(wǎng)
普光氣田建設(shè)初期,天然氣凈化廠關(guān)鍵裝置主要依賴進(jìn)口。這些原本被寄予厚望的“洋設(shè)備”投入運(yùn)行之后,不但沒有達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),反而在裝置運(yùn)行的穩(wěn)定性、可靠性方面暴露出一系列問題。2010年,中石化攜手國(guó)內(nèi)知名科研院所和制造企業(yè),在普光氣田天然氣凈化廠啟動(dòng)“10+X”技改項(xiàng)目(“10”指引進(jìn)裝置早期暴露出的克勞斯?fàn)t外壁超溫等10項(xiàng)重點(diǎn)問題,“X”指裝置運(yùn)行過程中可能出現(xiàn)的若干需要整改的問題)。
5年間,中石化逐一攻克“10+X”系列技術(shù)難題,普光天然氣凈化廠20余臺(tái)關(guān)鍵裝備陸續(xù)換裝“中國(guó)智造”。新投運(yùn)的國(guó)產(chǎn)化裝置與進(jìn)口裝置相比,造價(jià)降低5億元,最高運(yùn)行負(fù)荷從80%提高到120%,裝置的穩(wěn)定性、可靠性大大增強(qiáng)。“以末級(jí)硫冷凝器為例,國(guó)產(chǎn)化裝備填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)技術(shù)空白,運(yùn)行性能完全可以與進(jìn)口裝備媲美,造價(jià)只是進(jìn)口設(shè)備的1/3,且生產(chǎn)周期縮短近一年。”普光分公司設(shè)備管理部主任尹琦嶺說,“如果沒有‘10+X’技改項(xiàng)目,從國(guó)外進(jìn)口相同設(shè)備,至少要多花數(shù)億元采購(gòu)費(fèi)用。”
經(jīng)過國(guó)產(chǎn)化改造,普光氣田天然氣凈化廠30余項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。 來源:博燃網(wǎng)